Dron

Користувачі
  • Продажи

    6/5
  • Покупки

    17/5
  • Публікації

    62
  • Зареєстрований

  • Відвідування

  • Діб у лідерах

    2

Усі публікації користувача Dron

  1. Просто використайте сервотестер https://gsm-komplekt.ua/product/56843/?gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu1_twVv5I9xPYJvqJEVguXvoWsMGadssmg8AS4nLKUWbxEjgmjI-duhoCVmUQAvD_BwE
  2. Думаю є два варіанта, або потрібно потужніший насос, або збільшувати плече ( верхній шарнір гідроциліндра, відсовувати в сторону оператора). Для початку спробуйте виміряти тиск в гідролінії. Напевно його просто недостатньо, щоб підняти каретку, при даній конфігурації.
  3. Сервопривід Mitsubishi 3кВт, 2000об/хв + редуктор 1:6,3. Як на мене реальний кандидат, для заміни штатного гідроагрегата, і всіх гідро потрохів. Цікаво почути думку форумчан? Пост з дозволу автора теми.
  4. Можливо є зміст, між червяками реалізувати диференціал, тоді точно не буде ніяких підкусувань?
  5. Станок працює, все ок. Плату керування робив товариш, тому на рахунок схемотехніки треба буде говорити з ним. Принцип роботи тої плати відповідає оригіналу, але зібрана вона на більш сучасних компонентах. Якщо потрібно сконтактую з товаришом, він поясне детальніше. А на рахунок твердотілих реле, краще замінити їх частотником.
  6. Вирішили якось ми з братом що нам потрібен плоскошліф в майстерню, це було літо 17 року.... В жовтні цього ж року, він був придбаний. Вибирали між ОШ224 і 3Д711, вони стояли поряд, вибір впав саме на ОШ по трьох причинах 1) ОШ працював в режимі профільної шліфовки, і на поперечці має оптичну лінійку (не знаю чи потрібна буде, але вона є) 2) 3Д711 трохи заскладна як на мене в плані допотопної електрики, тай не потрібні ті автоматичні цикли і тд. 3) 3Д працювала до недавна, а ОШ простояв 15 років ( вскриття таки підтвердило хороший стан геометрії) Історія станка доволі цікава, працював він в Балаклаві (Севастополь), в кінці 80-их переїхав на підприємство в м. Збараж, пропрацював там до 92 року, а далі чекав поки ми його заберем) Правда забрати станок не було куди, в гараж він вже не поміщався, тому консервація і ще рік станок на вулиці. І от вересень 18-ого року нове приміщення, і шліфу найшовся свій куток. До цього вже була перебрана гідропанель, поміняні картриджі напорних фільтрів, помиті і пофарбовані баки, і розібраний електрошкаф. З дитинства ми дуже любили все розбирати щоб подивитись як воно працює, цей станок не став винятком...)) P.S. тем про цей станок є вже багато, але в нашому станку повністю відсутній блок автоматичної поперечної подачі, тому постараюсь показати наш досвід в вирішенні цієї задачі. Рішення вже є, зараз реалізовується, також повністю буде перероблений електрошкаф.
  7. Олег, думаю Вам доводилось розбирати багато металорізальних верстатів, і як не дивно там є ціла купа штифтів, часто штифтовано навіть те що здається і не потрібним. Можете пояснити причину такого явища?
  8. Про кроковий (або серво мотор) також була думка, можливо це і найкращий варіант буде... Реле немає ніякого регулювання тільки О,І. В оригіналі тиристорний блок, працює по такому ж принципу
  9. Керування. Функції: -керування твердотільними реле -керування вертикальною подачею Спочатку планувалось використати Ардуіну, але ми не впевнені чи буде воно добре працювати поряд з двигунами, пускачами і тд. Знайомий електронщик, який і зробив цю плату, порадив зробити її на логічних мікросхемах. Можете кидати тапками, але мені здалось це більш надійним варіантом, на той момент. Хоча зараз я дізнався про промислові "ардуіни", або ПЛК контролери, от його можна було б використати. Як працює плата. На плату приходять сигнали з кінцевиків БВК, підєднаний перемикач до себе - від себе, входи опторозвязані. З плати виходи три керуючих сигнали, два на релюхи, і один на вертикальну подачу, виходи теж опторозвязані. Плата керує реверсуванням, має захист від одночасного включення двох релюх, має таймер для вертикальної подачі, і таймер для поперечної подачі (окрема плата винесена на передню панель, поближче до потенціометрів) Якщо комусь буде цікава схемотехніка, відсканую "рукописи". Попередній вердикт, ідея виявилась працездатною, а далі час покаже. Може комусь вдалось по іншому реалізувати цей вузол станка? Або в когось є практичний досвід реалізації чогось подібного?
  10. Я також спочатку думав використати частотник, але не знайшов рішення як це реалізувати...
  11. Довго нічого не писали тут, але нарешті станок ожив Якби в цілому зі станком все зрозуміло, вже багато де описувалось. Головна проблема нашого була в відсутності блока поперечних подач, від слова взагалі, тому вирішено було робити його на сучасній елементній базі з нуля. І таки ми побороли його!!! Значить основна ідея заключалась в комутації двигуна твердотілими релюхами, якими буде керувати плата керування на яку заведені кінцевики (БВК), яка буде мати таймер і захисти. Одже умовно ділим на силову частину і керування. Силова частина використали дві твердотілі релюхи, які включені так як і пускачі при реверсуванні. При імпульсах поперечки спрацьовує одне, після реверсування інше, причому відкривається тільки на час імпульсу. Маєм і реверсування і імпульсну подачу, всього двома елементами. В оригіналалі дві релюхи, два пускача, тірісторний блок, трифазний трансформатор. Зразу кажу поставити просто пускачі не вийде, томущо при комутуванні в режимі автоматичної подачі вони довго не проживуть. Також в даній схемі відсутній тормоз, але як виявилось він і не потрібний. Здається всьо просто, але поки так все запрацювало спалено дві пари релюх. Перші через те що не було затримки між включенням одної і другої релюхи, вони закриваються з певною затримкою (напевно при переході синусоїди через ноль) відповідно КЗ між тими фазами що перехрещуються і дорогий дим. Лічиться просто затримкою між включенням. Другі релюхи горіли просто в моменти коли поперечка взагалі не працює, але включаються інші двигуни. І ця проблема нам попила крові. Причина в тому що для реверсування нам треба перехрещувати фази, тобто на вході ми маємо АВС а на виході АСВ з другої релюхи, в момент включення інших двигунів відбувається "викид" в мережу, при цьому відбувається електричний пробій сімісторів в релюсі, відповідно фазне КЗ і тепловий пробій. Чому точно так, а тому що горіли тільки ті фази в релюсі де було перехрещення фаз. Вирішилось релюхами з більшою напругою, і обвіскою фільтрами. Ще є варіант використати реверсивне реле, але його ціна захмарна.
  12. Цього тижня провели лабораторну роботу, з поперечкою, а саме визначили довжину імпульсу необхідну для проходження певної відстані. Результати 0,2с - 5мм 1с - 25мм 2с - 50мм Вирішено робити діапазон таймер 0,1-2,5с.
  13. Також підключили станок до мережі і залили 120 літрів масла ТП-22. Попробували запустити гідравліку, впринципі циліндр працює реверсується, але тече. Замовлені нові манжети і пильники штока, фірма Ратус Львів. Манжети K22-020/8 по одному ліво, право. Пильники K27-020, також по одному, вони двохсторонні, згортають пил з зовні і масло с середини. Правда під ці пильники прийдеться переробити кришки.
  14. Нарешті дійшли руки до станка. Зробили нові гофрозахисти, матеріал тентова пвх тканина, робили по цій технології
  15. Єдина відмінність яку знайшов це табличка. А так станок повністю 3Е711В, принаймі по паспорту все співпадає. Може хтось знає чого тоді ОШ? ОШ224 гуглиться також.